正文 混凝土含氣量廢料控製的探討

類別:都市言情 作者:中國科技博覽(2014年30期) 本章:正文 混凝土含氣量廢料控製的探討

    混凝土含氣量廢料控製的探討

    理論廣角

    作者:袁強強 劉曉陽

    [摘 要]針對混凝土含氣量廢料原因分析、控製措施分析及實施等,解決了混凝土含氣量超標廢料率偏高的問題,實現了提供優質混凝土,為相關工程借鑒。

    [關鍵詞]混凝土;含氣量;廢料控製;探討

    中圖分類號:U414 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)30-0304-01

    1 工程概況

    中心場混凝土係統位於溪洛渡水電站下遊永久大橋左橋頭,係統主要承擔溪洛渡水電站左右岸地下電站、泄洪洞土建及金屬結構安裝標段尾水係統、廠房三大洞室及泄洪洞等部位混凝土供應,係統生產各種級配(一三級配)、種類(泵送與常態)的常溫混凝土及預冷混凝土。混凝土生產總量約250萬m3,預冷混凝土出機口溫度按1214℃。係統配置兩座4×3m3自落式拌和樓。

    2 混凝土含氣量指標

    混凝土含氣量指標對混凝土的抗凍性、抗滲性、可泵性、抗壓強度等影響大,是混凝土產品性能的主要指標之一,本工程含量控製範圍為4.0%6.0%,廢料標準為>7%與

    溪洛渡水電站屬國家大I型工程,該工程對混凝土質量提出了比國家相關規範更嚴格的要求。地下廠房混凝土都有抗凍、抗滲的設計要求,保證引氣劑的配置濃度不變化、準確稱量、投加是保證含氣量指標的關鍵。在含氣量廢料率方麵,係統內部控製目標為:使含氣量廢料率達到1/萬以內。

    3 混凝土含氣量廢料現狀

    生產統計顯示:2010年1、2月混凝土含氣量超標的廢料率分別為30/64604=1/2153,24/37076=1/1544,廢料率統計為0.40.7,雖控製在廢料率以內,屬合格產品,但無法達到優良標準,造成原材料浪費,並且遠遠超過內部廢料率控製目標。

    含氣量廢料分析中發現:含氣隻要為性能突然變化,不隨配合比調整量而變化,造成控製困難。

    4 混凝土含氣量廢料原因分析

    對含氣量造成的廢料分析,原因主要為每班一座樓生產,在更換拌和樓時或更換儲液池時產生廢料,調整配比後一個小時內,含氣量波動無規律,不易調整受控。換樓時樓上池子殘餘的溶液濃度發生變化,換池子時抽取池子底部和上部的引氣劑溶液濃度不一樣。溶液表層固體顆粒物較多,未能充分溶解。

    針對含氣量超標造成廢料的現象,從外加劑車間人員管理、原材料管理、引氣劑的配置、催化、翻池、輸送、檢測,檢測、調整引氣劑摻量等個方麵著手對原因進行分析,查找溶液波動大的原因,原因分析如下:

    (1)外加劑車間配置人員不固定。配置人員在配置引氣劑時,袋子倒入速度過快,加水過程未能徹底溶解,未將團狀物打散。

    (2)個別操作人員責任心不強。未能及時配置溶液,溶解時間不足24小時就使用,使用池內低於0.5m以下部分。

    (3)未安裝回流管。向拌和樓的外加劑箱隻安裝了供液管,未安裝回流管,停樓超過6小時的未將樓上外加劑箱的溶液排放。

    (4)未將引氣劑箱內的殘留溶液排放。拌和樓上操作人員,開樓打料時未將外加劑箱內的殘留溶液排放,未開風管催化,而又加入新的溶液,造成該箱溶液濃度變化較大。

    (5)未按規定進行配置。在引氣劑配置使用時,未按規定進行配置,多個引氣劑批次的材料,通知檢測合格的先使用,一段時間內盡量用一個批次的產品。

    (6)現有設施未能充分溶解。溶液池中靠池底風管進行風力翻動,沒有攪拌器等加速溶解設施。


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